通常来说,导致事故的原因要考虑三个方面:矿热炉设备问题;工人操作问题;电极糊质量问题。
因为设备问题是一个定量,正常情况下和发生事故的情况下的设备是一样的设备。那么必须考虑工人操作和电极糊质量的问题了。工人每天的操作都不是千篇一律,比如什么时候加负荷,什么时候降低负荷等等。
电极糊质量问题:电极糊质量的好坏是看电极糊原料的配比,不能非常肯定电极糊工厂不同批次的电极糊质量都完全一样。在荣鑫碳素电极糊厂,每个工厂的配方都不一样。对于长期稳定的客户,每个月都会供货,每个月的供货质量我们可以做到一致。
经过以上分析,对于客户出现这种情况的原因和应对方式如下:
1、挥发和软化点偏高
降低电极糊的软化点和挥发份。根据客户说,现在的电极糊的软化点是80,挥发10.5,可以看出软化点确实比较高。建议下面使用软化点70-75的电极糊;
2、挥发份出现大的偏差
有另外一种可能,给这个合金厂供货的电极糊厂的产品质量不稳定,造成每个批次的货都不一样,从而影响到电极糊的烧结;
3、电极糊的骨料质量比较差
电极糊的强度和骨料(无烟煤、沥青、残极的粒度大小)有着密切关系。无烟煤分为电煅煤和普煅煤,我们现在使用的是宁夏的电煅煤,强度是可以达到客户的使用要求的;
4、炉子方面:对筋片进行改造
如果电极糊质量没问题,那就需要对炉子的筋片进行修改。至于是增加还是减少,这个要具体情况具体分析了。